東來科技-福建冷料機生產(chǎn)廠家-8T型號-新款效率高
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山東東來環(huán)??萍加邢薰?/p>
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山東省濟南市
循環(huán)流化床鍋爐技術是近十幾年來迅速發(fā)展的一項低污染清潔燃燒枝術。循環(huán)流化床鍋爐具有高可靠性,高穩(wěn)定性,高可利用率的環(huán)保特性以及廣泛的燃料適應性等特點,特別是對劣質(zhì)燃料的適應性強,越來越受到廣泛關注,完全適合我國國情及發(fā)展優(yōu)勢。
然而在日常運行過程中,循環(huán)流化床鍋爐存在冷渣機堵塞的現(xiàn)象,堵塞的原因主要是由于燃煤顆粒度偏大、大塊煤偏多引起的,本文著重對堵塞的原因進行了分析,并提出了一些解決問題的基本措施。
一、原因分析
1、燃料中許多大顆粒的煤塊以及比重較大的煤塊,在爐膛中被流化和托起的高度有限,在爐膛高溫區(qū)域里停留時間短,加之顆粒大難于燃燒;當燃料中大塊煤的比例增加時,進入冷渣機的未完全燃燒的大渣比例也增加。
2、大渣可以分類為大中小顆粒,大渣進入冷渣機,其中的中小顆粒被冷卻輸送到底渣管,大的渣則停留在冷渣機里。
3、進入底渣管的中小顆粒相對于正常的底渣,顆粒偏大比例偏大,使底渣在管道里的流動性降低,最終導致渣管堵塞。
4、進入冷渣機比較大的未完全燃燒的大塊爐渣,在冷渣器內(nèi)部被流化的能力差,停留時間長,有的大渣可能滯留堆積;隨著時間的推移,大渣越積越多,并形成一個可以燃燒的床,造成二次燃燒。
5、底渣燃燒后,一方面流化風源源不斷的提供氧氣,另一方面其它未完全燃燒的底渣粘在上面繼續(xù)燃燒,逐漸燒結成大塊,大塊燒結物越來越多,將冷卻室堆滿,流渣孔堵死,最終導致冷渣器停止出力。
6、對于還未堵塞的冷渣器來說,也存在爐渣中大渣和重渣比例偏大的問題,當進渣風門開度由22%開打到24%,爐渣在冷渣器內(nèi)流動性變差,開始自燃升溫。冷渣器出力受到影響。
二、解決方法
1、增設燃料破碎篩分設備,提供合格的燃料顆粒度;
2、如果暫時沒有篩分設備,則采取以下措施:
①通過試驗確定合適的焦煤比,減少焦煤顆粒度對冷渣器的影響;
②對于距離爐膛出渣比較近的進料口,盡量不要進煤;
③控制燃料粒徑,及時試驗出分析報告通知運行,進行運行調(diào)整;
④冷渣器選擇室和冷卻一室床溫不超過550℃運行,發(fā)現(xiàn)超溫,及時處理;
⑤適當提高爐膛密相區(qū)溫度,提高爐內(nèi)的燃燒狀況,降低底渣含碳量。
冷渣機技術參數(shù);
型號 | DL2-3 | DL4-5 | DL6-8 | DL10-12 |
冷渣量(T\h) | 2-3 | 4-5 | 6-8 | 10-12 |
進渣溫度(°C) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
出渣溫度(°C) | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
進水溫度(°C) | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
出水溫度(°C) | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
進水壓力(Mpa) | 0.3-2.0 | 0.3-2.0 | 0.3-2.0 | 0.3-2.0 |
冷卻水量(m3) | 6 | 12 | 18 | 24 |
額定轉(zhuǎn)速(r\Min) | 4 | 4 | 4 | 4 |
額定功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
冷卻水質(zhì) | 軟化水或凝結水 |
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